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安科瑞任心怡
摘要:為了對紡紗廠(chǎng)能耗情況進(jìn)行量化分析,以11.52萬(wàn)錠集聚紡生產(chǎn)線(xiàn)為例,介紹了工藝流程和設備配臺,統計了各工序主輔機、空調、除塵、制冷和照明等設備的總裝機功率,對生產(chǎn)中實(shí)際總功率進(jìn)行了測試,并對各類(lèi)設備額定功率占比和實(shí)測功率占比進(jìn)行了分析對比,找出無(wú)效能耗產(chǎn)生的原因和節能技術(shù)改造的重點(diǎn)。提出了一系列措施,包括采用空調風(fēng)機變頻控制,除塵系統和精梳吸落棉系統采用恒壓變流量系統控制,細紗機吸棉風(fēng)機與單定監測系統采用關(guān)聯(lián)控制,優(yōu)化集聚紡負壓風(fēng)機頻率,避峰用電等。采用上述綜合節能技術(shù)措施,全年可節約用電3.194×106kW·h,實(shí)現全廠(chǎng)綜合節電5.7%的目標。
關(guān)鍵詞:紡紗廠(chǎng);能耗;量化分析;主輔機;空調和除塵;額定功率;實(shí)測功率;吸棉風(fēng)機
現代新型紡織廠(chǎng)不斷朝著(zhù)規模大型化、設備自動(dòng)化、運行高速化的方向發(fā)展。每萬(wàn)錠裝機功率達到1100kW以上,具有連續運行、負荷率高的特點(diǎn)?諌、空調除塵及吸落棉設備裝機功率高,用電負荷大,使實(shí)際能耗提高。在運行管理過(guò)程中,分析統計各工序設備的裝機功率和實(shí)際能耗情況,找出具有節能改造潛力的部位,采用成熟節能技術(shù)和有效管理措施,降低無(wú)效能源消耗,是企業(yè)節能增效的有效途徑。本研究根據某新建的現代化11.52萬(wàn)錠集聚紡紗生產(chǎn)線(xiàn)的具體情況,通過(guò)對主輔機裝機功率統計、實(shí)際能耗測試和用能情況分析,理清紡紗車(chē)間空調除塵設備的裝機功率與實(shí)際功率比,以找出節能運行管理的重點(diǎn)部位,并就幾種行之有效的節能措施進(jìn)行討論。
一、紡紗生產(chǎn)線(xiàn)能耗情況分析
紡紗生產(chǎn)線(xiàn)能耗情況分析紡紗車(chē)間能耗主要包括主機生產(chǎn)能耗、輔助空調除塵、空壓冷凍、照明能耗等。具體能耗大小與車(chē)間主機工藝配備有關(guān),現以某11.52萬(wàn)錠集聚紡生產(chǎn)線(xiàn)為例進(jìn)行分析。
1.1工藝流程與設備配置
該紡紗生產(chǎn)線(xiàn)設計規模11.52萬(wàn)錠,主機為新型國產(chǎn)設備,主要紡制中細特精梳棉紗,工藝流程和設備配置數量如下。JWF1012型往復式抓棉機(3臺)→FA103B型雙軸流開(kāi)棉機(3臺)→JWF1102型單軸流開(kāi)棉機(3臺)→JWF1026-160-10型多倉混棉機(4臺)→JWF1124C⁃160型單輥筒清棉機(4臺)→JWF016型異纖機(4臺)→JWF1054型除微塵機(4臺)→JWF1204B型梳棉機(50臺)→JWF1313型并條機(12臺)→JWF1383型條并卷機(6臺)→JWF1278型精梳機(35臺)→JWF1312B型并條機(12臺)→JWF1458A型粗紗機(18臺)→JWF1566JM型細紗機1200錠(96臺)→VCRO⁃E型自動(dòng)絡(luò )筒機(72錠,26臺)輔助設備有清梳聯(lián)除塵系統9套,精梳吸落棉系統4套,前紡空調系統4套,細紗空調系統8套,絡(luò )筒空調系統2套?諌簷C3臺,兩用一備,設計供氣量64.4Nm3/min,供氣壓力0.85MPa。車(chē)間占地面積40986m2。主車(chē)間采用輕鋼門(mén)字形結構,附房采用鋼筋混凝土框架結構。工廠(chǎng)地點(diǎn)在河南某地。
按照設備銘牌統計設備裝機功率,分工序主輔機設備裝機功率匯總如表1所示。
從表1可以看出,包含制冷設備時(shí),合計總功率13550.6kW,其中各設備裝機功率占比為:主機73.2%,空調14.0%,除塵4.2%,空壓2.1%,制冷5.0%,照明1.5%。由于近年來(lái)紡織設備自動(dòng)化程度不斷提高,清梳聯(lián)工序裝機功率有較大提高。按工序計算,清梳聯(lián)工序占比10.9%,精并粗工序占比12.7%,細紗工序占比58.7%,絡(luò )筒工序占比10.1%。由于制冷設備在夏季最熱月視情況運行,按常年運行設備分類(lèi),主機設備裝機功率占比77%,空調除塵裝機占比19.1%,除主機設備外空調除塵是能源消耗大戶(hù)。
1.3主輔機實(shí)際能耗
根據紡紗各工序設備的具體特點(diǎn),設備配備功率的保險系數和負荷系數都存在差異,造成設備裝機功率和實(shí)際能耗相差較大,運行中各設備的實(shí)測用電量真正體現了設備的實(shí)際能耗情況。以車(chē)間正常滿(mǎn)負荷生產(chǎn)中細特集聚紡紗為基礎,2020年1月至6月我們對車(chē)間總用電量和空調除塵系統用電量進(jìn)行了實(shí)測統計,如表2所示。
從表2中用電量統計情況可知,在不開(kāi)制冷機的情況下,由于主機裝機功率大,負荷系數沒(méi)有空調除塵設備的高,主機實(shí)際功率占比沒(méi)有安裝功率占比高?照{系統采用了空調溫濕度自動(dòng)控制技術(shù),車(chē)間空調系統的耗電量,正常月份仍占車(chē)間總用電量13%~13.9%,略小于裝機功率14.7%占比。除塵系統由于采用工頻運行,實(shí)耗功率占車(chē)間總電量的6.5%~6.9%,大于裝機功率4.4%的占比。在沒(méi)有開(kāi)啟制冷的情況下,空調除塵用電量占車(chē)間總用電量的18.5%~20.6%,說(shuō)明空調除塵系統的耗電量不可忽視,是節能運行管理的重點(diǎn)。為了進(jìn)一步分析除塵設備和服務(wù)主機的能耗情況,對清棉、梳棉、精梳主機設備安裝功率和配套除塵設備功率進(jìn)行統計,在車(chē)間主機設備全開(kāi)、濾塵設備正常運行的情況下,測定對應的實(shí)耗功率,如表3所示。
從表3可以明顯看出,主機設備安裝功率比濾塵設備配套功率高,主機安裝功率占61.4%~70.8%,配套除塵設備功率占比為29.2%~38.6%。但主機實(shí)耗、功率占比只有41.3%~53.3%,負荷系數為0.374~0.435;由于除塵設備采用設計配套風(fēng)機參數直接開(kāi)車(chē),除塵設備實(shí)耗功率占比為46.7%~58.7%,設備負荷系數0.791~0.983。說(shuō)明濾塵設備的負荷系數很大,實(shí)耗功率占比提高,能耗較大,是節能運行管理的重點(diǎn)。二、主要節能措施研究
2.1空調系統節能空調系統能耗是繼主機設備后的第一大戶(hù)。
由于空調系統是按車(chē)間設備全開(kāi)、設備發(fā)熱量大、夏季室外溫濕度參數高的狀態(tài)進(jìn)行設計配套的。運行中多數情況車(chē)間冷負荷小于設計值,這就要求空調系統要隨著(zhù)車(chē)間負荷的變化隨時(shí)進(jìn)行調節,采用算法更大限度節省電耗。為分析風(fēng)機變頻調速的能耗情況,以30kW軸流風(fēng)機為例,進(jìn)行各頻率段能耗檢測,實(shí)測能耗情況如表4所示。
從表4可以看出,頻率每降低1Hz,風(fēng)機實(shí)測功率降低0.6kW~1.6kW,符合風(fēng)機功率與轉速3次方呈正比的基本規律。在冬季低速運行的情況下,甚至能降到原風(fēng)機能耗的50%。風(fēng)機能耗雖然隨著(zhù)頻率降低下降,但風(fēng)機**運行頻率不宜低于35Hz,否則會(huì )大幅降低送風(fēng)量和送風(fēng)壓力,影響車(chē)間氣流組織和換氣。表4中35Hz~45Hz為風(fēng)機設定的常規運行頻率段,在額定頻率的70%~90%之間,節能效果明顯。
一般設計人員依據主機設備廠(chǎng)家提供的除塵排風(fēng)量、壓力參數,適當乘以安全系數來(lái)進(jìn)行除塵設備和風(fēng)機風(fēng)量和壓力的配備。在實(shí)際運行中多數系統呈現運行風(fēng)量偏大,壓力較高的現象,造成系統無(wú)效能耗增加。從表3可以看出,除塵設備的實(shí)際能耗接近于主機設備的實(shí)耗功率,是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題。采用恒壓變流量控制自適應除塵系統,通過(guò)保證主要吸風(fēng)口負壓的方法,適應不同品種、不同運行情況下除塵及吸落棉設備的高效運行,可提高濾塵系統設備綜合節能。采用恒壓變流量自適應控制系統改造,可使清梳聯(lián)除塵系統在主機正常運行的情況下主風(fēng)機實(shí)耗功率下降25%以上。降低除塵吸落棉系統無(wú)用能耗,是濾塵吸落落棉系統節能改造的有效方法。另外,把控好濾塵和吸落棉等輔機設備的開(kāi)關(guān)車(chē)時(shí)間,做到緊跟車(chē)間主機設備停開(kāi)車(chē),減少輔機設備無(wú)用能耗時(shí)間,杜絕電能浪費?梢圆捎弥鬏o機設備聯(lián)動(dòng)的形式進(jìn)行聯(lián)鎖控制,通過(guò)聯(lián)鎖電路使輔機設備緊跟主機設備實(shí)現先開(kāi)后停,減少輔機設備開(kāi)車(chē)過(guò)早、停車(chē)過(guò)晚造成的電能浪費。以本案為例,若對清梳聯(lián)除塵及精梳吸落棉系統進(jìn)行恒壓變流量改造,按表3中除塵系統實(shí)際能耗,按保守數據15%節能計算,該車(chē)間每月可節電4.5×104kW·h,全年可節電5.4×105kW·h。
2.3細紗吸棉風(fēng)機節能試驗
一般細紗吸棉風(fēng)機都是以50Hz額定頻率工作,無(wú)論斷頭多少,吸棉風(fēng)機一直高速運行。參考細紗吸棉風(fēng)機節能改造經(jīng)驗,利用主機單錠監測裝置,與吸棉風(fēng)機變頻器進(jìn)行關(guān)聯(lián),根據斷頭數量來(lái)控制吸棉風(fēng)機的運行頻率,以達到節能降耗的目的。以1070錠118#細紗機為例,吸棉風(fēng)機7.5kW,紡紗品種JC9.8tex,錠速20000r/min,落紗長(cháng)度5717m。利用單錠監測裝置關(guān)聯(lián)控制吸棉風(fēng)機變頻器,控制風(fēng)機運行頻率,將吸棉風(fēng)機最小負壓600Pa,對不同品種多臺細紗機進(jìn)行試驗,日單臺用電量如表6所示。由表6可以看出,采用單錠監測關(guān)聯(lián)技術(shù)對吸棉風(fēng)機進(jìn)行改造后,單臺細紗機日可平均節電45.25kW·h,全車(chē)間節電4344kW·h,全年可節約用電1.52×106kW·h。
2.4集聚紡負壓風(fēng)機節能試驗
細紗集聚紡負壓風(fēng)機都是在最高負壓值下運行,這樣不但能耗較高,電器設備長(cháng)期滿(mǎn)負荷運行,大大縮短了使用周期,增加了保養工作量。通過(guò)大量試驗,對負壓值作適量調整,在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求的情況下,可以降低負壓風(fēng)機的運行頻率,達到減負降耗的目的。在滿(mǎn)足工藝生產(chǎn)的情況下,對兩個(gè)品種10臺集聚紡負壓風(fēng)機頻率進(jìn)行了調節試驗,細紗機301#~305#紡JC11.8tex,208#~212#紡JC9.8tex,具體能耗比較如表7所示。從表7可以看出,通過(guò)對集聚紡風(fēng)機頻率的調節,在滿(mǎn)足正常生產(chǎn)的情況下,試驗機臺平均可實(shí)?/div>