PLC控制系統在氣體調節中的應用

發(fā)布時(shí)間:2011-9-8 15:56    發(fā)布者:1640190015
關(guān)鍵詞: PLC , S7-300 , 氣體調節
0 概述

氣體公司調節間于2001年10月投入運行,是我廠(chǎng)技改項目的配套工程。其作用是提供調節適當的生產(chǎn)用氣(氧氣、氮氣及氬氣),來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)單位的需求。

近幾年,隨著(zhù)我廠(chǎng)生產(chǎn)規模的逐步擴大,就更加要求氣體調節在生產(chǎn)中的穩定性和快速性,而目前傳統的二次儀表已無(wú)法滿(mǎn)足現有的控制需求。主要表現在:

1)過(guò)程自動(dòng)化程度低,信息采集和反饋仍采用傳統的二次儀表,致使數據采集緩慢、調節滯后,降低了系統運行的穩定性。

2)儀表內部信息儲存量小,采集的壓力、流量等數據無(wú)法長(cháng)期保存,不便于日后生產(chǎn)工作的歷史查詢(xún)和分析。

3)系統可靠性低,需要配專(zhuān)人負責該系統的運行,造成了人工成本的上升。

鑒于以上三點(diǎn),通過(guò)采用PLC(可編程控制器)控制系統,解決當前存在的問(wèn)題。

1 PLC控制系統的特點(diǎn)及組成

PLC在現代工業(yè)控制領(lǐng)域中早己得到了廣泛的應用。以PLC的控制功能而言,具有嚴謹、方便、易編程、易安裝、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。它通用性強,適應面廣,特別在數字量輸入/輸出等邏輯控制領(lǐng)域有無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn)。PLC具有豐富的邏輯控制指令和高級應用指令,它提供高質(zhì)量的硬件、高水平的系統軟件平臺和易學(xué)易編程的應用軟件平臺。另外,PLC即有自身的網(wǎng)絡(luò )體系又有開(kāi)放I/0及通訊接口,很容易組建網(wǎng)絡(luò )并實(shí)現遠程訪(fǎng)問(wèn)。

PLC采用Siemens公司生產(chǎn)的S7-300系列,由于現場(chǎng)的PLC系統與主控室的上位機距離較遠(800米左右),因此通訊系統需成對加裝RS-485中繼器,另外在現場(chǎng)增加TP27-10//觸摸屏進(jìn)行數據顯示,確保系統運行的穩定性。系統組成如圖1所示。



1.1 系統結構及硬件配置

根據控制需求,CPU模塊采用CPU314、數字量輸入(DI)采用SM321模塊,數字量輸出(DO) 采用 SM322模塊,模擬量輸入(AI) 采用 SM331模塊,模擬量輸出(AO) 采用 SM332模塊以及IM365等模塊組成,IM365實(shí)現機架擴展,上位監控機采用SIEMENS公司CP5611網(wǎng)卡完成計算機與PLC之間的數據通訊。整個(gè)通訊網(wǎng)絡(luò )采用MPI的通訊協(xié)議,從上位機上可對整個(gè)氣體調節過(guò)程進(jìn)行監控和操作。

1.2控制系統的功能實(shí)現

PLC程序的編制直接關(guān)系著(zhù)供氣系統能否正常工作,而程序設計的關(guān)鍵在于編程者對工藝系統的理解程度和程序編制技術(shù)的靈活應用。因此,在程序設計中首先考慮了供氣壓力調節系統的特點(diǎn),將程序設計細化,分成多個(gè)程序模塊,實(shí)行模塊化編程。這樣既可以方便的增加或刪除程序模塊,便于現場(chǎng)對工藝的調整,又可針對配套設備可控性對不同程序模塊進(jìn)行完善。

PLC的編程軟件采用SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 V5.1軟件平臺用來(lái)完成硬件組態(tài)、地址和站址的分配以及編制整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的控制程序的。上位機監控軟件采用國產(chǎn)軟件組態(tài)王,全部采用漢化界面,便于系統的開(kāi)發(fā)與操作,該系統運行于Windows2000中文平臺,可實(shí)現對生產(chǎn)過(guò)程的全面監控,對重要參數形成歷史記錄,以報表或曲線(xiàn)的形式顯示給操作人員。通過(guò)VB語(yǔ)言腳本,可以在主控室的上位機顯示重要參數的歷史趨勢、實(shí)時(shí)趨勢,實(shí)現壓力調節的手自動(dòng)切換、操作、壓力的高、低限報警、流量數據的顯示與累計,滿(mǎn)足高生產(chǎn)率的調度需求。

1.3 現場(chǎng)顯示

現場(chǎng)采用TP27觸摸屏進(jìn)行參數顯示、控制,觸摸屏程序由組態(tài)軟件來(lái)完成,人機界面采用中文菜單,界面友好,操作方便,功能較強,主要用于現場(chǎng)壓力、流量、閥位的顯示與操作?勺鳛椴僮魅藛T現場(chǎng)操作的依據。

1.4 工控機配置

工控機采用研華IPC-610,通過(guò)CP5611卡,完成S7-300 PLC與工控機的通訊。主要完成下列任務(wù):傳送現場(chǎng)監控數據;運行監控;故障記錄和排除提示;參數設置;生產(chǎn)數據管理和處理;圖形化示教和離線(xiàn)編程。

2 系統實(shí)現了供氣系統的自動(dòng)控制和監控,主要包括如下功能:

1)靈活的操作方式以及強大的系統控制功能:

系統可以實(shí)現上位機操作、控制柜觸摸屏操作和就地手動(dòng)操作;

2)報警功能:

當壓力超過(guò)工藝要求,可在現場(chǎng)、就地實(shí)現高、低限壓力報警;

3)簡(jiǎn)單、方便的參數設定:

壓力調節閥的壓力設定值、P、I、D等參數可以在上位機中設定。

2.1 系統控制功能

(1)過(guò)程控制的功能:

1)系統對供氣壓力實(shí)現了PID自動(dòng)調節控制;

2)對所采集的模擬信號進(jìn)行線(xiàn)性化、濾波、工程單位轉換處理;

3)實(shí)現了流量信號的溫、壓補償,提高了儀表的測量精度。

(2)邏輯控制

聯(lián)鎖邏輯控制實(shí)現開(kāi)/關(guān)的控制,邏輯控制及用戶(hù)自定義功能塊等。系統實(shí)現了電磁閥控制以及參數越限報警等功能。

(3)人機接口

HMI系統中包含主工藝畫(huà)面,各系統送氣壓力、流量,供氣壓力調節等多幅畫(huà)面,畫(huà)面直觀(guān)、豐富,具備PID在線(xiàn)調節、在線(xiàn)顯示調節曲線(xiàn)功能,包括過(guò)程量變化趨勢的實(shí)時(shí)趨勢曲線(xiàn)、歷史趨勢曲線(xiàn)。


(4)報表打印

以報表形式繪制報警記錄、歷史記錄畫(huà)面,調節間數據報表。實(shí)時(shí)趨勢曲線(xiàn)和歷史趨勢曲線(xiàn)可隨意設定時(shí)間段,打印在線(xiàn)趨勢,歷史趨勢曲線(xiàn)。

3 軟件設計

根據該系統具體情況,PLC系統軟件設計過(guò)程中著(zhù)重要考慮的是以下幾個(gè)方面:

(1) 數據采集及工程量轉換

(2) PID算法

(3) 流量溫壓補償計算以及流量的累積計算

對于系統中的邏輯控制選用梯形圖(LADDER)編程,直觀(guān)、方便;對于PID回路控制流量溫壓補償計算以及流量的累積計算部分則采用語(yǔ)句表(STL)編程,結構緊湊而又靈活。

PID調節是該系統中最為重要的控制程序,因此特將PID算法作一重點(diǎn)介紹。

3.1 PID算法

STEP7提供了兩種常用的PID算法:連續型PID(FB41)和離散型PID(FB42),根據實(shí)際要求,選用的是FB41。并在組態(tài)王中使用畫(huà)圖功能模擬一個(gè)PID調節器的操作面板,完成PID調節控制中的手/自動(dòng)切換、給定值輸入、手動(dòng)輸出值輸入、PID參數(比例系數、積分時(shí)間)輸入等功能。

PID算法的輸出實(shí)際上是比例(P)、積分(I)、微分(D)三部分作用之和:

Mn=MPn+MIn+MDn

MPn = GAIN?(SPn- PVn)

MPn = GAIN ? TS/ TI?(SPn-PVn)+ MX

MDn = GAIN ? TD/ TS?(PVn-1-PVn)

Mn:第n次采樣時(shí)刻的輸出值。

MPn:第n次采樣時(shí)刻的比例作用,與偏差成正比。

MIn:第n次采樣時(shí)刻的積分作用,可以消除靜差,提高控制品質(zhì)。

MDn:第n次采樣時(shí)刻的微分作用,根據差值的變化率調節,可抑制超調。SPn:第n次采樣時(shí)刻的設定值。

PVn:第n次采樣時(shí)刻的過(guò)程值。

MX:第n-1次采樣時(shí)刻的積分作用,每次采樣計算后自動(dòng)刷新。

GAIN:回路增益,P參數。

TI:積分時(shí)間常數,即I參數。

TI:微分時(shí)間常數,即D參數。

TS:采樣時(shí)間。

從上面的公式中可以看出,參數P(GAIN)與P、I、D作用都是成正比的,它決定了PID回路的靈敏度,即調節速度的快慢;I參數越大,積分作用越弱,而D參數越大,微分作用越強。不能單靠理論計算來(lái)確定PID參數,唯一的衡量標準就是被控參數(壓力)的精度和穩定度,所以在實(shí)際調試中,都是參照被控參數的實(shí)時(shí)曲線(xiàn),反復觀(guān)察分析,從而達到最佳的控制效果。

4 采用該系統的意義

(1)計算機化管理使得系統信息儲存量大,數據采集與反饋及時(shí)、準確,系統的生產(chǎn)數據可實(shí)現長(cháng)期保存,有利于生產(chǎn)數據的歷史查詢(xún)和故障的即時(shí)排除;

(2)該系統投入運行后,通過(guò)計算機顯示與控制,提高了過(guò)程自動(dòng)化的程度,可實(shí)現無(wú)人調節操作,減少了操作環(huán)節,降低了運行成本,使系統的管理和控制上了一個(gè)新臺階。

5 結束語(yǔ)

該系統自2005年7月投入運行后,工作穩定、可靠,成功地實(shí)現了全部控制功能,取得了比較好的控制效果,達到了預期的控制指標。

[參考文獻]

1.殷華文主編.可編程序控制器及工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò ). 西安:西安地圖出版社,2001

2.SIEMENS公司. SIMATIC S7-300 M7-300可編程序控制器模板規范參考手冊,2001.10

3.SIEMENS公司. STEP7_v5.1編程中文手冊.2001

4.亞控公司.組態(tài)王手冊Version 6.5

5.廖常初編著(zhù).可編程序控制器應用技術(shù)(第三版).重慶:重慶大學(xué)出版社,2000

Author:  Source:中電網(wǎng)
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boos10086 發(fā)表于 2011-9-8 17:13:47
一門(mén)技術(shù)哇
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